18564280928
1.基本情況
1)油井基本數據
完鉆井深:860m;套管規范深度:D177. 8mm×858. 04m;人工井底:849. 0m;生產層位:R4+5組;射孔井段:616.0~651. 9m,厚度35. 9m/層。
停產前日產液28t,日產油19t。
井內管柱結構:管掛+D114mm保溫管×64根+變扣+D57mm沉砂泵+D89mm油管×3根+絲堵。
2)作業目的
該井為超稠油井,原油攜砂能力強,2002年8月15日生產過程中桿柱卡,經活動解卡無效,要求作業解卡。
3)施工要求
(1)要求探砂面。若有砂,則沖砂至人工井底,并取好砂樣。
(2)沖砂作業結束后,下泵生產。
2.事故原因分析
1)事故發生經過
2002年8月15日,作業隊卸完井口后,用原井管柱探砂面,探至636. 50m遇阻,上提負荷400kN,卡鉆,活動管柱解卡無效,管柱被卡死。如圖1-44所示。
圖1-44 遇卡管柱
更換80t井架,活動解卡,提出井內管柱,發現變扣處外螺紋斷裂,沉砂泵及沉砂管落入井內。
打撈失敗,轉大修作業。
2)事故原因分析
(1)探砂作業過程中,作業隊私自用原井泵掛管柱探砂面,嚴重違反操作規程,這是本次事故的主要原因。
(2)管柱下放速度過快,造成管柱慣性擠入套變井段。
(3)變扣接頭在探砂及解卡過程中,因為強度薄弱,容易折斷。
(4)摘毛辮子后,未先起出抽油桿柱,造成事故復雜化。
3.處理措施
(1)采用在套管內打撈抽油桿的打撈筒,撈出抽油桿柱。控制下鉆速度,探魚頂時,控制遇阻鉆壓是監督的關鍵。
(2)打撈落井管柱。監督重點:抓住落魚后,不可大力強拔,活動不能解卡即倒扣處理。
(3)撈出被卡管柱后,沖砂、修套。
(4)下泵完井。
4.案例提示
(1)對于超稠油井,經過多輪蒸汽吞吐后套管容易變形,不能用帶泵管柱探砂。
(2)探砂接近砂面及油層部位時應控制管柱下放速度不超過1.2m/min。
(3)保證指重表準確、靈敏,以懸重下降10~20kN時,確認遇砂面,并連續探兩次。
(4)監督人員把好現場施工關,杜絕違章操作,嚴格按作業規程執行。
(作者稿費要求:需要高清無水印文章的讀者3元每篇,請聯系客服,謝謝!在線客服:)