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1.基本情況
1)基本數(shù)據(jù)
該井是一口生產(chǎn)井。于2003年5月3日投產(chǎn),套管為D139. 7mm×3183. 30m,人工井底3161. 62m,最大井斜29. 78°,造斜點(diǎn)1607. 03m,生產(chǎn)井段3009.5~3087. 3m。
日產(chǎn)油4. 89t,綜合含水79. 5%,原油粘度1257. 03mPa·s,含蠟1.59%,膠質(zhì)及瀝青含量48. 76%。
管式泵D44mm×2201. 17m生產(chǎn),沖程/沖次:6m/1.8次。
2)作業(yè)目的
該井2005年4月7日上午10: 00電纜補(bǔ)燒,稠油原因?qū)е鹿鈼U下不去,無法正常生產(chǎn),要求對(duì)該井檢泵作業(yè)。
2.監(jiān)督要點(diǎn)
(1)監(jiān)督施工單位盡快上修,趁稠油冷凝前,起出抽油桿柱。
(2)估計(jì)管柱起鉆困難,在油管內(nèi)下小空管至一定深度,采用熱洗方式融化稠油,起出泵掛管柱。
(3)對(duì)井筒進(jìn)行刮蠟、熱洗,清理井筒稠油。
3.過程監(jiān)督
該井于4月7日16: 00作業(yè)隊(duì)就位,提出熱電纜后,試提抽油桿負(fù)荷不正常,發(fā)現(xiàn)空心桿中進(jìn)油,活動(dòng)解卡,負(fù)荷100kN解開。起出井內(nèi)抽油桿,發(fā)現(xiàn)空心桿中堵滿死油,第127根空心桿被擊穿。
8~11日,起管柱提不動(dòng),負(fù)荷480kN,活動(dòng)解卡多次無效,反洗井打壓20MPa套管不進(jìn)水,洗井不通。
12~13日,用高溫清蠟車沖下D36mm空心桿至1355. 64m,并用熱水循環(huán)洗井,起管柱解卡無效。用水泥車反洗井,洗通,共計(jì)用水80m3徹底洗井,返出原油8m3和洗井液72m3。
14日起出油管內(nèi)D36mm空心桿,活動(dòng)解卡管柱,負(fù)荷480kN解開。提出井內(nèi)油管發(fā)現(xiàn)全井油管外壁結(jié)垢嚴(yán)重,決定對(duì)井筒除垢。
15~16日下斜尖至2201. 27m,用7%的除垢劑30m3,反替入井內(nèi)反應(yīng)3h后,徹底洗井,起出除垢管柱。
17~19日分別用D118mm通井規(guī)和D139. 7mm套管刮削器,通井刮削至井底,徹底洗井后起出。
20~ 21日按設(shè)計(jì)下入完并管柱,試抽憋壓合格,正常生產(chǎn)。
原因分析:
(1)電纜燒壞造成電熱桿擊穿,油管內(nèi)稠油得不到熱量,導(dǎo)致光桿下不去。
(2)由于該井原油物性較差,日常生產(chǎn)過程中需要地下?lián)剿褂吞篆h(huán)空中的死油和垢堆積嚴(yán)重,造成油管卡,洗井無法洗通。
4.案例提示
(1)上修及時(shí),從電纜燒壞到上修共6h,原油沒有完全凝固,起電纜及抽油桿時(shí)雖負(fù)荷較大,但可以活動(dòng)提出。
(2)在油套環(huán)形空間被堵死的情況下,采取用小管從油管內(nèi)沖下,用熱水提高油套環(huán)空中死油的溫度和流動(dòng)性,再用泵車打通油套間的環(huán)空。
(3)因長(zhǎng)期摻水生產(chǎn),套管結(jié)垢嚴(yán)重,這與摻水水質(zhì)有很大關(guān)系,對(duì)水質(zhì)應(yīng)該進(jìn)行改善,消除或降低結(jié)垢現(xiàn)象的發(fā)生。建議使用與地層配伍性良好的水。
(4)類似情況的油井停井后要及時(shí)進(jìn)行洗井,保證井筒暢通。
(5)作業(yè)施工時(shí)必須對(duì)套管壁死油進(jìn)行刮削,并徹底沖洗井底。
(6)對(duì)電纜燒壞原因進(jìn)行分析,避免發(fā)生類似事故。