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行業(yè)新聞

井下作業(yè)中自噴井油套解堵作業(yè)

作者: 時間:2019-10-30 11:10

    1.基本情況

    1)試油概況

    該井于1995年1月采用油管傳輸負(fù)壓射孔,對3576.2~3589. 0m層段進(jìn)行試油,因蠟堵及冬季管線凍結(jié)困擾,歷時2個月,方取得試油初步結(jié)論。主要數(shù)據(jù):非正常開井12天,套管裝4mm油嘴,日產(chǎn)油38t,累計產(chǎn)油294t,油管裝6mm油嘴采油,25h采出原油44t,油套管合計采油338t;原始油氣比907,井口套壓最高22MPa,油壓19MPa;結(jié)蠟嚴(yán)重。

    2)基本數(shù)據(jù)

    油層套管:D139. 7mm×3728. 68m;壁厚:9. 17mm;水泥返深:2455. 0m;完井方式:射孔;人工井底:3618. 89m;井下管柱結(jié)構(gòu):D73mm×3202. 59m。

    3)作業(yè)目的

    解除油套堵塞,實現(xiàn)油井正常生產(chǎn)。

    2.監(jiān)督要點

    井下情況如圖1-43所示。

井下情況

    圖1-43    井下情況

    (1)油套環(huán)空堵塞,堵塞段位置及長度不詳,堵塞程度不清。

    (2)油管內(nèi)堵塞,堵塞段位置及長度數(shù)據(jù)不清,且有落物(加重桿+毛刺+240m鋼絲)難以打撈。

    (3)壓力高,油氣比高,且循環(huán)不通無法壓井,因任何一項施工步驟均需在嚴(yán)防井噴的條件下進(jìn)行,所以該井施工難度極大。

    (4)油井結(jié)蠟嚴(yán)重,需對套管進(jìn)行攻蠟。攻蠟措施的實施要嚴(yán)密合理,步步為營,防止再堵塞,造成施工升級。

    (5)該井是高產(chǎn)油氣井,施工全過程油氣層保護(hù)至關(guān)重要。

    (6)檢測熱洗出口溫度,控制熱洗溫度逐漸升高過程。

    (7)套管刮蠟熱洗,全過程監(jiān)控鹽水、油交替時井噴跡象。

    3.過程監(jiān)督

    (1)放壓:油壓17MPa,放壓3min降至0;套壓22MPa,放壓11min降至0。

    (2)灌注:向環(huán)空內(nèi)灌入相對密度1.23的鹽水(累計灌入鹽水2.2m³),計算堵點位置約在270~320m之間。

    (3)向套管打壓至目標(biāo)值,關(guān)閉打壓翼套管閥門,另翼突然放噴(反復(fù)循環(huán)此項操作,目標(biāo)值壓力依次為15MPa,20MPa,22MPa,25 MPa,25 MPa,25MPa,25MPa)。

    第七次噴吐后,再打壓升至23MPa后不再上升,水泥車排量逐漸增大至0.2m³/min后趨于穩(wěn)定,注入20min后,排量繼續(xù)升高至0.35m³/min,壓力波動在16~23MPa之間,持續(xù)向井內(nèi)注入40m³溫度為40~ 85℃的鹽水后,停泵。觀察4h,套壓由16MPa降至6MPa;油套壓放壓落0,再觀察2h,壓力為0,壓井合格。

    (4)拆卸KQ35/65井口裝防噴器,起出油管21根,帶出加重桿+毛刺+240m鋼絲,封井。向井內(nèi)注入75℃鹽水5m³,觀察油壓變化,50min后油壓升至2MPa,接管線放壓,3min落0,9min后有原油溢出。啟動泵車,向環(huán)空注入75℃鹽水,循環(huán)逐漸通暢,循環(huán)入井液量30m³后停泵觀察2h,壓力為0,起出管柱。發(fā)現(xiàn)1300m以上油管內(nèi)、外壁結(jié)蠟嚴(yán)重。

    (5)下套管刮蠟管柱,并實施分段熱油循環(huán)刮蠟。

    ①下入D139. 7mm套管刮削器+D73mm油管68根,深度653m,用熱油反循環(huán)熱洗,出口溫度大于85℃。

    ②用鹽水替出熱洗原油,加深管柱至1380m,再用熱油反循環(huán)熱洗,出口溫度大于85℃。

    ③替出熱洗原油,起出刮蠟管柱,檢查樣管、溶蠟徹底。

    (6)下人生產(chǎn)管柱完井,替噴、恢復(fù)產(chǎn)能。4月2日開井生產(chǎn),4月10日產(chǎn)能恢復(fù)到產(chǎn)油35t(油嘴5mm)觀察至5月10日自噴產(chǎn)量穩(wěn)定在30~ 35t之間。

    4.案例提示

    (1)了解堵塞前的井身結(jié)構(gòu),管柱結(jié)構(gòu),射孔前后的靜態(tài)、動態(tài)生產(chǎn)數(shù)據(jù);了解堵塞原因、油管內(nèi)落物準(zhǔn)確清單、蠟的性能等。

    (2)確認(rèn)解堵方案的可行性和可操作性,并對施工中可能出現(xiàn)的異常有預(yù)案,井控措施有保證。

    (3)無論是試油階段還是投產(chǎn)后的生產(chǎn)階段,采用套管生產(chǎn)是十分不負(fù)責(zé)任的。本井蠟堵的發(fā)生,是由于前期試油和后期試采均有失誤造成的,建議探井試油該有后顧之憂,探井試采應(yīng)有前瞻之明,且莫各自為政、不計后果。

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