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1.基本情況
1)井身數(shù)據(jù)
完鉆井深3108. 30m,人工井底3084. 38m,生產(chǎn)井段2929.8~3009. 8m,油層套管D139. 7mm×3103. 14m(內(nèi)徑121. 36mm).
井下管柱:電泵(100m3/d)×1998. 89m。
2)生產(chǎn)數(shù)據(jù)
日產(chǎn)液36t,含水85.1%,1個月后停產(chǎn)。
3)施工目的
2006年11月,測該井液面在井口,因此下100m3/d電泵生產(chǎn),結(jié)果下電泵投產(chǎn)后,油井供液嚴(yán)重不足,決定轉(zhuǎn)抽。
2.事故原因分析
1)事故經(jīng)過
2007年1月24日上提原井管柱,當(dāng)起出第206根油管時(shí),管柱遇卡。懸重變化:50~200kN,活動解卡數(shù)次,解開上提又卡。下放管柱5m,放不下去。于是上提管柱0.4m時(shí),管柱提不動,活動解卡,懸重變化:40~ 250kN,再次下放管柱下不去。
26日,活動解卡數(shù)次,最大負(fù)荷250kN,無效,且管柱放不下去。用吊車勻速上提井內(nèi)電纜,同時(shí)邊活動管柱,提出約80m電纜(大扁電纜斷)后,解開。上提油管5根(未帶出電纜卡子),當(dāng)?shù)?18根油管提至7m左右時(shí),管柱再次出現(xiàn)遇卡顯示,活動解卡,負(fù)荷40~100kN,未開,并且管柱下不去,(現(xiàn)場分析認(rèn)為井內(nèi)存留的電纜又堆積),停止施工,研究下步措施。
28日鍋爐車洗井繼續(xù)活動解卡,320kN解卡未開,放不下去。小修轉(zhuǎn)大修(井內(nèi)有油管13根及機(jī)組,電纜約45m)。
2)原因分析
(1)上提管柱、電纜不同步,發(fā)現(xiàn)電纜卡子脫落后,未采取任何措施。脫落的電纜卡子與堆積的電纜混在一起,最終卡住電泵管柱。
(2)上提管柱速度過快。要求起油管及電纜速度不應(yīng)超過5m/min,但作業(yè)隊(duì)為提高進(jìn)度,違規(guī)操作,提高了速度。
(3)該井套管壁厚為9.17 mm,內(nèi)徑較一般D139. 7mm套管小。
(4)經(jīng)查閱井史資料證實(shí),該井在下電泵作業(yè)前,已有4年之久未上作業(yè),下電泵作業(yè)設(shè)計(jì)中沒有采取通井或刮削工序的措施,而直接提出井內(nèi)管柱后下入電泵,也是造成此次作業(yè)復(fù)雜化的重要原因之一。
(5)在這種遇卡情況下,切不可硬提管柱,應(yīng)先上提電纜,同時(shí)邊下放邊活動管柱,緩慢將井下堆積電纜提出。
3.處理措施
(1)油管倒扣,倒出卡點(diǎn)以上管柱。
(2)先撈電纜。
(3)打撈卡點(diǎn)以下管柱。
4.案例提示
(1)對以往作業(yè)井史和井下工況等基本情況的深入掌握是保證作業(yè)成功的基礎(chǔ),而對作業(yè)過程中可能出現(xiàn)事故的預(yù)見性是確保施工成功的關(guān)鍵。
(2)施工人員應(yīng)加強(qiáng)對電泵井的起下技術(shù)要求和操作規(guī)程的學(xué)習(xí)。