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1.基本情況
1)送修原因
該井于1996年4月3日轉注,初期正常注水,日注水30m3,從2004年4月開始壓力逐步上升,注水困難。到2005年11月由于壓力高,注不進水。2006年6月進行作業(yè),上提拉力增至400kN,解卡不成功,管柱卡死。
2)基本數(shù)據
基本數(shù)據見表1-1。
表1-1 基本數(shù)據表
3)修井目的及要求
(1)目的:打撈出井內落物,通井至人工井底,恢復注水生產。
(2)要求:本次作業(yè)要求大修,恢復該井注水能力,改善油井見效狀況。
①大負荷解卡,打撈出井內注水管柱;
②若大負荷解卡或活動解卡無效則采用套銑、解卡打撈;
③測井找漏,依據測井結果,確定是否進行套管修復;
④通井至人工井底;
⑤測井徑、方位、井斜;
⑥按甲方要求完井。
2.監(jiān)督要點
施工工序及監(jiān)督要點見表1-2。
表1-2 施工工序及監(jiān)督要點簡表
3.過程監(jiān)督
1)開工準備
開工前安全檢查、自查自改,報上一級審核。進行開工驗收,準予開工。
2)活動解卡
按施工設計活動解卡,負荷由280kN拔至780kN,連續(xù)三天解卡無效,準備倒扣。
3)倒扣打撈
計算卡點為2200m,經過5次倒扣,共撈出加厚油管286根,平式油管8根共計294根,倒扣階段工作完成。
4)套銑打撈階段
歷經24天,經過9次套銑,11次打撈,其中9次有效,兩次跑空,共撈出平式油管16根和一個喇叭口,至此套銑打撈階段工作完成。
其中在套銑2847. 85~ 2866. 93m井段時共造成4支套銑鞋報廢,2支銑鞋合金全部磨光,銑鞋本體開裂。
5)沖砂
下筆尖正循環(huán)沖砂,由2979. 30m沖至3022. 98m后洗井。
6)通井刮削
下D118mm通井規(guī)通井至3022. 58m合格,起出管柱帶出通井規(guī)。下GX140套管刮削器進行刮削,在2830~ 2980m井段反復刮削,后下入深度3022. 98m,清水正循環(huán)洗井,直到出口返出清水。
7)測井徑、方位、井斜
由測試大隊測井徑,現(xiàn)場初步判斷在深度2859m有輕微套變。測試公司測方位、井斜。
8)下完井管柱
按設計要求下完井管柱。下D73mm加厚油管308根,底帶喇叭口,完深2975. 26m,如圖1-1所示。
圖1-1 完井管柱結構圖
9)監(jiān)督結論
資料全準率:從隊干部到技術員及各班司鉆,嚴格要求各道工序,均能按工序標準取全、取準各項數(shù)據及資料,做到了準確及時,無遺漏,無弄虛作假行為。
現(xiàn)場HSE執(zhí)行情況:能認真執(zhí)行HSE所要求的內容,并認真落實到人頭,貫徹安全工作以人為本的理念,做到常抓不懈,工作質量人人把關,未發(fā)生人為造成的環(huán)境污染,整個施工過程中未發(fā)生一起人身傷害、工程質量、機械設備事故,較好地完成該井大修任務。
存在問題:施工中,工具用后隨意擺放,不注意環(huán)境衛(wèi)生。以上問題在監(jiān)督人員指出后已積極整改。
4.案例提示
(1)監(jiān)督人員在理解設計、方案的基礎上,作出了完備的監(jiān)督方案。
(2)監(jiān)督人員主要抓了重點工序,及包括安全、環(huán)保、資料、標準化等內容的工程質量體系評價。
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