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1.基本情況
(1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見表2-36。
表2-36 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
(2)油層情況見表2-37。
表2-37 油層情況
(3)施工目的及要求。
該井1989年6月,采用D83mm泵,泵深695. 3m,沖程5m、沖次4.5次/min,日產(chǎn)液146m3,日產(chǎn)油18. 2t,含水89. 6%,為降低含水決定采取化學(xué)堵水措施。
(4)工具設(shè)備狀況。
井架高18m負(fù)荷50t。提升動力:XT6 - 135通井機(jī)。循環(huán)、擠注設(shè)備:400型水泥車。配液設(shè)備:12m3攪拌池。
2.事故原因分析
1)事故發(fā)生過程
該井實(shí)施堵水措施,選用堵劑為TDG -1R堵劑,設(shè)計總量180m3,堵劑配制在井場進(jìn)行,堵水管柱為D62mm×3100m。施工時正值雨季,道路泥濘,配液用清水依靠4臺14m3水罐車?yán)\(yùn)。施工進(jìn)行了約11h,擠注量約120m3,供水中斷,停泵約2h。停泵前擠注排量為0.25~0. 27m3/min,擠注壓力為4~5MPa。當(dāng)供水恢復(fù)后,繼續(xù)施工發(fā)現(xiàn)油管擠注壓力高達(dá)25MPa,停泵后壓力不降,改反洗井油管不出液。判斷管柱“灌腸”。
2)原因分析
(1)此次“灌腸”的技術(shù)原因是,現(xiàn)場配液交聯(lián)劑過量致使堵劑成膠時間縮短,核查加藥情況確認(rèn)有重復(fù)加藥情況。在正常加藥的情況下,堵劑在120℃條件下的靜態(tài)初凝時間為6~8h,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證,如加藥量增大1倍,堵劑的靜態(tài)初凝時間為1h。
(2)客觀原因是現(xiàn)場組織不得力,在天黑、道路泥濘的情況下,供水車配置不足,致使供水中斷,而現(xiàn)場清水池未能按設(shè)計要求準(zhǔn)備應(yīng)急用水,在停泵前,未能將油管內(nèi)的堵劑頂替干凈。
(3)主觀原因是現(xiàn)場技術(shù)人員、施工人員的責(zé)任心不強(qiáng)。重復(fù)加藥,未能按設(shè)計要求準(zhǔn)備應(yīng)急用水都是缺乏責(zé)任心的表現(xiàn)。
3.處理措施
套管擠水,共擠入清水約3.8m3,擠注壓力10MPa。然后立即上提油管,將管柱全部起出后,重新下入好油管,逐段反洗井,直至人工井底。現(xiàn)場觀察,提出的油管底部約300m“灌腸”。
4.案例提示
(1)施工一開始各路人員均進(jìn)入工作狀態(tài),監(jiān)督人員應(yīng)以高度責(zé)任心巡視每一工序,關(guān)鍵工序親自在現(xiàn)場組織實(shí)施。本次施工中重復(fù)加交聯(lián)劑的問題是施工人員、監(jiān)督人員的共同失誤。
(2)此次事故說明,目前中國石油天然氣股份有限公司所推行的QHSE整合是十分必要的,其指導(dǎo)思想是采用規(guī)范的制度杜絕各種安全隱患。
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