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1.基本情況
1)基礎數據
油層套管:D139. 7mm×2099. 36m×壁厚7.72mm;水泥返高:1365m;固井質量:合格;人工井底:2082. 69m;射孔井段:1925~ 2049. 4m;層厚/層數:73 m/13層。
2)作業目的
該井于2003年5月22日,為了改造油層,提高油井產量,壓裂層位N4、N5( 2001.8~2049. 4m,共33 m/6層)。
壓裂管柱如圖2-13所示。
圖2-13 壓裂管柱示意圖
2.事故原因分析
1)事故經過
(1)前置液階段。
14: 49~15: 04,注前置液,壓力變化26~27MPa,排量4.7m3/min,液量70m3。
(2)加砂階段。
15: 04~15:28,加砂,蘭州石英砂25m3(粒徑0. 5m~0.8mm),陶粒6m3 (粒徑0. 45m~0.9mm),攜砂液為羥丙基胍膠95m3,壓力變化為27~25~27MPa,排量為4.7m3/min,平均砂比32.6%,最大砂比40%。
(3)頂替階段
15: 28~15: 30,頂替,設計頂替9m3,排量為4.7m3/min,壓力變化為27~38~65MPa,由于壓力上升,頂替液剩1.8m3,沒有完成頂替施工。
(4)起管柱。
2h后放噴,油套均無壓力,提壓裂管柱負荷達到800kN,經反復活動解卡無效,正、反洗井循環不通。由此判斷砂埋壓裂管柱。倒扣打撈,共用了二十多天,才將井內管柱全部起出。正沖砂至人工井底,出砂約1.1m3。
2)事故原因分析
(1)泵入前置液量較少,沒有形成足夠深和較寬的裂縫,同時砂比提高較快,造成層內過早砂堵,已不能將設計砂量打入地層。
(2)地層砂堵后,后續攜砂液所攜砂子仍在油管內,在油管內造成堵塞,使得封隔器憋壓不能釋放,有可能仍處于錨定狀態,故提不動管柱。
(3)發現砂堵,應立即停止壓裂,進行反洗井。但施工中沒有這樣做,延誤管柱解卡時機。
(4)砂堵當時,起管柱解封很不妥,因為封隔器下處于高壓狀態,即便此時能解封管柱,封隔器下的攜砂液將上竄,砂埋封隔器。
(5)發現有砂堵跡象,應立即停泵處理,不能強行再繼續頂替。
(6)封隔器下部管柱較長,容易造成砂埋管柱。
3.處理措施
(1)根據壓力判斷,若有砂堵跡象,即刻停止壓裂,抓緊進行反洗井,以保證管柱不砂卡、砂埋。
(2)若洗井不通,應在壓裂管柱內下入小直徑油管,進行管內沖砂,解除砂堵油管內憋壓,釋放封隔器錨牙裝置。
(3)活動管柱解卡。
4.案例提示
(1)壓裂施工設計應慎重周密,參數確定應準確可操作,本次作業中,石英砂、陶粒及羥丙基胍膠的組分,最大砂比達40%,風險度很高,如果胍膠性能變差或不穩定,砂堵隨時可以發生。
(2)加強在現場的監督。
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