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1.基本情況
1)基本數(shù)據(jù)
該井港西油田五區(qū)二斷塊的生產(chǎn)井,于1995年8月投產(chǎn),累計生產(chǎn)近10年。生產(chǎn)層屬泥質(zhì)膠結(jié),生產(chǎn)出砂嚴(yán)重。斷塊復(fù)雜且處于斷層邊緣,注水未見到效果。經(jīng)長期采油無能量補充,造成地層虧空。
油層套管:D139. 7mm×1070. 8m;生產(chǎn)井段:995.0~998. 0m;人工井底:1050. 50m。
該井日產(chǎn)液20t,日產(chǎn)油5t,含水75%。工作制度:沖程2.7m、沖次6次/min。
目前井下管柱:絲堵D73mm×850m+篩管D73 mm×840m+管式泵D38mm×800m
2)作業(yè)工目的
該井2003年11月10日停產(chǎn),功圖顯示為供液不足。分析該井出砂較嚴(yán)重,砂埋油層。要求工程檢泵,沖砂至人工井底,清蠟干凈徹底,按原管柱完井。
2.事故原因分析
1)事故發(fā)生過程
提出原管柱后,軟探砂面940m,證實砂埋油層,下管沖砂管柱正沖砂至1006. 5m,接第8根單根時上提沖砂管有砂卡現(xiàn)象,懸重100kN。隨后立即開泵車洗井,且上提活動解卡,此時返出口液量僅為1m3/h,后不返液,泵壓4MPa,而懸重已活動至400kN,沖砂管被卡死,造成卡鉆事故。
2)事故原因分析
(1)沖砂下放速度快,井底被掀起的砂子大量懸浮在井筒內(nèi),還沒有來得及返出地面,此時停泵接換油管單根,是十分危險的。
(2)在地層漏失嚴(yán)重的狀況下,未及時采取暫堵措施。以至于出口排量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口排量,砂子上返速度慢。
(3)針對漏失嚴(yán)重的井,應(yīng)采用撈砂的方式,解除井下砂堵現(xiàn)象。
3.處理措施
(1)上大修井架、鉆桿、套銑筒進(jìn)行套銑打撈。
(2)上提負(fù)荷為100~ 400kN,測出這個壓差間距為114cm,則卡死點位置在935m。
(3)上提沖砂管柱90kN倒扣20圈。提出油管880m,底部為油管外螺紋,井底魚頂為D73mm平式油管接箍。
(4)下D73mm反扣鉆桿,底帶D73 mm油管單滑塊撈矛至880. 5m上提撈住,活動解卡400kN無效。倒扣、起出全部鉆桿底帶油管D73m(8根油管),最后一根有被砂磨痕跡。井內(nèi)魚頂為D73mm油管接箍956m。
(5)下D73mm油管946m,底帶D114mm×10. 5m套銑筒,套銑至966. 5m提出套銑筒。
(6)下D73mm反扣鉆桿,底帶D73mm油管撈矛至956m撈住,活動解卡無效。上提倒扣,起出打撈管柱,撈出D73mm油管28. 5m(3根油管),井內(nèi)魚頂為D73mm油管接箍,深度984. 5m。
(7)下D73mm油管974. 5m,底帶D114mm×10. 5m套銑筒,套銑沖砂至994m,進(jìn)口排量25m3/h,出口排量為10m3/h,地層漏失嚴(yán)重。應(yīng)用油溶性暫堵劑8m3,暫堵油層。后進(jìn)出口排量平衡,油層不漏,進(jìn)行套銑至995m,循環(huán)洗井2h,起出油管及套銑筒。
(8)下D73mm反扣鉆桿984m,底接D73mm油管撈矛,打撈撈住,活動解卡300kN開,起出全部打撈管柱,撈出油管22m,底帶D73mm筆尖1個,至此全部打撈結(jié)束。
4.案例提示
(1)地質(zhì)方案已提出油層虧空、砂埋油層、有砂有蠟,故施工設(shè)計應(yīng)提出有針對性的措施。
(2)沖砂應(yīng)注意。
①硬探砂面(軟探僅供參考)。
②沖砂參數(shù)和沖砂方式應(yīng)根據(jù)砂量、粒徑計算得出。
③對油層漏失應(yīng)有暫堵措施。
④沖砂的替代方案,如撈砂等。
(3)監(jiān)督人員應(yīng)有監(jiān)督方案交底,主要工序在現(xiàn)場。