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1.基本情況
任459井為任丘潛山二階帶的一口油井,1997年3月25日投產,生產方式為抽油機生產,D70mm管式泵,下泵深度為1089. 97m,沖程為4m,沖次為4次/min,初期日產液70. 6t,日產油35. 4t,含水49. 9%,現需檢泵并查不出油原因。
基本數據見表1-13。
油井歷次檢泵情況見表1-14。
表1-13 基本數據表
表1-14 任459井歷次檢泵情況統計表
2.監督要點
(1)針對2005年7月27日以后連續三次抽油桿接箍磨斷檢泵,平均檢泵周期不足三個月,分析查明其主要原因。
(2)針對偏磨井段提出治理措施及意見。
3.過程監督
1)過程監督
從表1-14中可以看出,任459井從2005年7月27日至2006年3月30日重復檢泵4次,重點對這4次檢泵施工中的監督情況進行分析。
(1) 2005年7月7日檢泵(檢泵周期446天)。
起桿過程中,發現第12根D25mm桿接箍偏磨斷。通過對起出全井油桿的檢查,自上而下第13~25根D25mm,第122~132根D19mm抽油桿接箍有偏磨現象。
本次作業桿柱結構:D56mm活塞+D19mm桿×22根×178. 67m+D22mm桿×88根×695. 77m +D25mm桿x28根×222. 94m +2. 00m短節+D29mm光桿。
對全井的D19mm×22根,D25mm×28根桿進行了更換,油桿為修復桿。
加D19mm扶正器10個,位置自上而下分別為第118,120,122,124,126,128,130,132,134,136根。
加D25mm注塑桿10根,位置自上而下分別為第9,11,13,15,17,19,21,23,25,27根。
更換油管D73 mm加×30根,位置自上而下為第25~ 54根。
(2) 2005年10月29日檢泵(檢泵周期92天)。
起桿過程中,發現自上而下第75根D22mm桿接箍偏磨斷。對起出全井桿、管進行了檢查。
本次作業桿柱結構:D56mm活塞+D19mm桿×24根×191. 99m+D22mm桿×84根×669.13m+ D25m桿×31根×245. 62m+ D29mm光桿(共加扶正短節35個)。
全井油管、抽油桿全部更換,抽油桿為修復桿。
(3)2006年1月19日檢泵(檢泵周期81天)。
起桿過程中,發現自上而下第4根D25mm桿接箍偏磨斷。對起出全井桿、管進行了檢查。
本次作業桿柱結構:D56mm活塞+D22mm桿×88根×710. 41m+D25mm桿×49根×395. 45m+ D25m桿×49根×395. 45m +D29mm光桿(共加扶正短節45個)。
全井油管、抽油桿全部更換,抽油桿為修復桿。
(4) 2006年3月30日檢泵(檢泵周期70天)。
起桿過程中,發現自上而下第10根D25mm桿接箍偏磨斷如圖1-4所示。對起出全井桿、管進行了檢查。
圖1-4 抽油桿接箍偏磨情況
本次作業桿柱結構:D56mm活塞+D22mm桿×90根×729. 85m+D25mm桿×47根×376. 66m+D29mm光桿。
換油管D73mm加×50根,位置自上而下第66~115根;換全井抽油桿,D22mm桿加扶正器15個,位置自上而下分別為第87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115根;D25mm注塑桿25根,位置自上而下分別為第1~15根和第17,19,21,23,25,27,29,31,33,35根;換光桿D29mm。
2)重復檢泵原因分析
任459井最近重復檢泵兩次,檢泵周期只有81天和70天,抽油桿接箍磨斷位置均在井口附近,分別是自上而下第4根、第10根抽油桿D25 mm接箍,從現場實際起出桿、管和日常生產狀況分析認為,造成偏磨的主要原因是:該井完井時使用的是新式盤式表層套管頭,2005年8月13日套管上竄后,采用了在盤式表層套管頭上用環形鋼板,將油層套管加固焊接,在這之后套管再未上竄過,致使套管上竄的應力不能釋放,引起井口附近的套管彎曲變形而使桿、管偏磨。從作業前,該井井口不對中、加密封填料困難、密封填料偏磨嚴重就可證明。
3)采取措施
在這次作業施工時,將環板割開,釋放套管應力,用通井機上提套管負荷為150kN,套管上提約10cm,并校正井口對中后點焊固定套管。有效地改善了桿、管的偏磨狀況,至今已生產154天未出現桿斷現象。
4.案例提示
(1)監督人員在施工中對出現的問題綜合分析,找出套管內應力未能有效釋放這一原因,有針對性地進行整改,成功地解決問題。
(2)能夠采取有效的措施解決問題,避免查不出問題反復檢泵作業。
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