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1.基本情況
(1)油井基本數(shù)據(jù):完鉆井深3360m,人工井底3246. 8m(灰面),原射孔井段3110.0~3147. 7m,36. 7m/1層,待射孔井段3059~3094m,34. 6m/3層,地層溫度110℃(折算)。裂縫粗面巖油藏。
(2)油層套管程序見表2-52。
表2-52 油層套管程序表
(3)修井目的和要求:化學(xué)+超細(xì)水泥封堵3110.0~3147. 7m,地質(zhì)解釋該井底水上竄。堵水施工后,試壓20MPa穩(wěn)壓30min合格,灰面位置不高于3102m。
(4)施工工藝。
①注入方式:油管注入。
②施工排量:0.5~1. 0m3/min(根據(jù)試擠測試情況確定)。
③設(shè)計(jì)堵水劑90m3,超細(xì)水泥20t。
2.監(jiān)督要點(diǎn)
1)工序監(jiān)督
(1)測試地層吸水指數(shù)。
(2)裝井口,連接地面流程,地面管線試壓45 MPa,不刺不漏。
(3)正擠預(yù)堵劑,嚴(yán)格按照施工設(shè)計(jì)進(jìn)行了施工。
(4)正注水泥漿、正替頂替液、用清水試壓。
(5)油管是否暢通、加深管柱探灰面。
2)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)要求
嚴(yán)格按設(shè)計(jì)、操作標(biāo)準(zhǔn)錄取各項(xiàng)資料:堵水方式、堵水管柱結(jié)構(gòu)及其深度、井身結(jié)構(gòu)圖、堵水層位、井段;堵劑名稱和數(shù)量、添加劑名稱、用量及其特性;施工參數(shù)等。
3)健康、安全、環(huán)保注意事項(xiàng)
(1)施工前進(jìn)行施工安全技術(shù)交底。
(2)施工現(xiàn)場由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮。
(3)施工最高泵壓不得超過45MPa。
(4)按技術(shù)要求和安全操作規(guī)程完成各道工序。
(5)下井工具、管柱要認(rèn)真檢查和試壓,不合格的下井工具、管柱不得下井使用。
(6)下管柱和工具時(shí),所有螺紋要涂密封脂,扣要上緊上牢,嚴(yán)防漏失,并保證下井管柱和工具要清潔干凈。
(7)施工現(xiàn)場高壓區(qū)嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入,若高壓管線刺漏時(shí),應(yīng)先放壓,再整改。
(8)施工中,若出現(xiàn)異常情況,現(xiàn)場施工員根據(jù)具體情況妥善及時(shí)處理,并防止出現(xiàn)安全事故。
(9)施工后所剩的殘液和排出的液體,應(yīng)排入指定地點(diǎn),不得亂排亂放,防止污染事故發(fā)生。
3.過程監(jiān)督
(1)拆井口,起出原井內(nèi)管柱。
(2)管柱順序自下而上為:斜尖+D73mm N80油管×1000m+D73mm N80外加厚油管( 2100m)管柱。管柱尾部深度為3100. 6m。
(3)測試油井吸水指數(shù)。用清水30m3正循環(huán)沖洗,出口進(jìn)污染罐,關(guān)閉套管閥門,注入穩(wěn)定7min后,測吸水指數(shù)。排量0.5m3/min,壓力15MPa,注入量2m3。
(4)地面管線試壓。裝井口,連接地面流程,地面管線試壓45MPa,不刺不漏。注意鋼圈干凈,螺釘齊全。
(5)正擠堵水劑。擠入到65m3的時(shí)候,泵車故障,壓力0~ 15MPa,排量0.5→0. 75→0. 25m3/min。換泵車,停車28 min。重新正擠堵水劑,壓力15~19MPa,排量0.25m3/min,擠入5m3,由于壓力太高,堵水劑注入困難,擠入70m3堵水劑后,停泵。注意記錄壓力和排量,觀察壓力變化,判斷井下情況。
(6)清水頂替。排量0.25 m3/min,壓力27MPa,擠入13 m3。
(7)試擠。排量0.25 m3/min,壓力24MPa,擠入1.5m3。
(8)正洗井。排量0.75 m3/min,壓力5MPa,洗井液65m3。
(9)拆井口。下入D73mm N80外加厚油管3根28. 95m,現(xiàn)深度3129. 55m,原深度3100. 6m。裝高壓井口。
(10)正打超細(xì)水泥0.5m3相對密度1. 65;正循環(huán)頂清水9.3m3,壓力3MPa,排量0.5m3/min。
(11)拆井口,上提管11根,裝井口,打清水0.152m3。關(guān)井候凝48h,關(guān)井時(shí)管柱深度3023. 51m。
(12)試壓探灰面。油管試壓20MPa,30min;下管9.5根,實(shí)探灰面3109. 3m,如圖2-53所示。現(xiàn)場驗(yàn)收合格。
圖2-53 堵水施工井身結(jié)構(gòu)示意圖
(13)起管。油管暢通,起管正常。施工結(jié)束。
(14)技術(shù)分析。
①對施工曲線分析。從施工曲線(圖2-54)看,歷時(shí)2天,僅僅注入了70m3的堵水劑,最后不得不采取打50m水泥塞的方法進(jìn)行封口。根據(jù)曲線,起初注入的時(shí)候,泵壓和排量正常,停泵后爬坡壓力出現(xiàn)變化增高。為了保證施工的質(zhì)量,加大泵注壓力,最高達(dá)到28MPa,逐漸將井筒中的堵水劑一點(diǎn)一點(diǎn)地推進(jìn)到地層中。
圖2-54 施工曲線
②對設(shè)計(jì)的分析?;瘜W(xué)堵劑的配方設(shè)計(jì)中存在弱點(diǎn),橡膠粉加入量過大。
③施工工序分析。造成該井施工復(fù)雜困難的客觀原因之一是在注入過程中的停泵。在停泵期間,化學(xué)堵劑已經(jīng)交聯(lián)。停泵時(shí)間過長,堵水劑交聯(lián)時(shí)間過短,是問題所在。
堵水劑的性能在30min之內(nèi)達(dá)到交聯(lián)狀態(tài),堵劑粘度可以達(dá)到4200mPa·s。停車28min,堵水劑在井筒內(nèi)已經(jīng)交聯(lián),成為凝膠狀態(tài),使可泵性變差。
④堵水效果。從施工后到2004年12月,累產(chǎn)液4036. 3t,累產(chǎn)油732t,累產(chǎn)氣47×104m3。
4.案例提示
(1)優(yōu)質(zhì)的施工設(shè)計(jì)是成功的基礎(chǔ),在堵水設(shè)計(jì)中,主要參數(shù)應(yīng)有實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)支持;堵劑的交聯(lián)條件應(yīng)充分考慮到現(xiàn)場施工中可能出現(xiàn)的干擾因素,并有相應(yīng)對策。
(2)施工用固井水泥車作為泵注設(shè)備不妥,因?yàn)楣叹嘬嚺帕看?,不能長時(shí)間高壓運(yùn)行,若注入壓力過高,中途必然停車,這對注堵劑施工來說是非常危險(xiǎn)的。
(3)當(dāng)聚合物堵水劑完全注入地層之后,采用注入清水試擠,泵注壓力仍然很快達(dá)到27 MPa設(shè)備極限能力,這說明在射孔孔眼附近存在堵塞,在注入材料中存在固相物質(zhì)——粉煤灰和橡膠粉。由于粉煤灰的粒徑細(xì)小,大約為100μm,橡膠粉的粒徑較大,大約為2mm,懷疑橡膠粉沉積在近井地帶。另外,在關(guān)井測壓力下降中可以發(fā)現(xiàn),油藏并不是完全不吸收液體,橡膠粉之間有一定的空隙,只不過滲透性非常差。因此,橡膠粉比例大也是造成該井施工困難的另一個(gè)主要因素。
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