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1.基本情況
1)基本數(shù)據(jù)
油層套管D139. 7mm×1269. 15m,管外水泥返深850m,固井質(zhì)量合格。人工井底1239. 15m,生產(chǎn)井段1197.8~1217. 8m。
修前日產(chǎn)液5.5t,日產(chǎn)油1. 2t,分析認(rèn)為,油層堵塞嚴(yán)重,影響產(chǎn)能的發(fā)揮。
2)作業(yè)目的
根據(jù)地質(zhì)要求,對該井進(jìn)行重復(fù)壓裂,以改變地層滲透能力,提高單井產(chǎn)量。
2.事故原因分析
1)事故經(jīng)過
下壓裂管柱:壓裂管柱結(jié)構(gòu)(自下而上)為:28mm直噴嘴+D73mm外加厚油管+K344 -114封隔器+D139. 7mm套管水力錨+D73mm外加厚油管至井口。如圖2-16所示。
圖2-16 壓裂管柱結(jié)構(gòu)
壓裂施工:按設(shè)計(jì)要求,在壓裂前擠酸處理,擠酸12m3。后壓裂,累計(jì)加砂30m3,入井總液量90.4m3,壓裂施工完畢。
關(guān)井?dāng)U散壓力30min,后控制放噴90min,返出液量約36m3,反洗井時(shí)洗不通(返洗井壓力為11MPa)。
拆井口,上提管柱卡鉆,活動解卡2h無效,后采用正、反憋壓無效果,上提管柱提不動,活動解卡(負(fù)荷400kN)未成功。
為了及時(shí)返排壓裂液,確保壓裂效果,決定先進(jìn)行抽汲排液,抽汲4個(gè)班次后,在950m處抽子卡死,分析認(rèn)為地層吐砂嚴(yán)重所致;活動解卡,負(fù)荷150kN活動無效果,負(fù)荷200kN活動過程中抽汲繩拔斷,提出抽汲繩約350m。
2)事故原因分析
該井壓裂完畢,由于措施失誤,本來比較簡單的問題,反而搞得越發(fā)復(fù)雜了,最終使得井下事故加事故,很難處理。
(1)壓裂結(jié)束前,套管必須有平衡壓力,且在整個(gè)關(guān)井?dāng)U散壓力過程中,保持油套壓力平衡。本次作業(yè)卡鉆的主要原因是:封隔器解封后,下部的含砂液沿套管上返,砂埋封隔器及管柱。
(2)應(yīng)首先采用反洗井排液方式。排液即先洗井,不可滯后。倘若地層壓力低,壓裂液排不出,可采用低密度洗井液。
(3)在排出液含砂較多的情況下,采用抽汲的方式排液,極易卡死抽子,使事故復(fù)雜化。抽子遇卡,不可強(qiáng)拔,采用油管正憋壓的方式為妥,否則,越是強(qiáng)提卡得越死。
(4)壓裂排液,必須用油嘴控制,大排量放噴是壓裂砂返排的重要原因。
3.處理措施
(1)油管倒扣。
(2)在套管內(nèi)打撈抽汲繩。
井下情況:井內(nèi)余抽汲繩約30m+抽汲繩帽+加重桿+水力抽子。魚頂位置1117. 42m。D73mm油管(外加厚)x6根+水力錨+K344 - 114封隔器+D73mm油管(外加厚)×2根+直嘴,油管頂部位置( 1118. 78)m,上面有鋼絲繩。
4.案例提示
(1)該井壓裂管柱設(shè)計(jì)時(shí),由于噴嘴位置離人工井底較近,加之壓裂后放噴時(shí)間較長,致使油層大量吐砂,因此在管柱位置設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)盡可能考慮噴嘴位置離人工井底遠(yuǎn)些,在壓后放噴時(shí),應(yīng)盡可能縮短放噴時(shí)間和控制好放噴排量,最大限度減小地層壓后吐砂。
(2)抽子遇卡,活動解卡抽汲繩拔斷,是造成該井事故復(fù)雜化的客觀原因,抽汲過深及抽汲強(qiáng)度過大,是事故復(fù)雜化的人為原因。砂卡井的抽汲排液應(yīng)加強(qiáng)抽汲過程控制及抽汲方案優(yōu)化。
(3)應(yīng)該加強(qiáng)監(jiān)督的作用,有些監(jiān)督方案,監(jiān)督人員應(yīng)在主要施工工序進(jìn)行時(shí)在現(xiàn)場共同處理事故。
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