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1.基本情況
該井實(shí)施壓裂施工,下入壓裂管柱如圖2-11所示。在壓裂加砂后期發(fā)生砂堵,放壓后,在壓裂管柱內(nèi)下連續(xù)油管遇阻,沖洗無(wú)進(jìn)尺。且壓裂管柱卡鉆,倒扣起出后發(fā)現(xiàn)有5根油管被嚴(yán)重?cái)D扁,成麻花狀。
圖2-11 壓裂管柱
2.事故原因分析
1)事故發(fā)生經(jīng)過(guò)
壓裂前,旋轉(zhuǎn)坐封封隔器,坐封負(fù)荷120kN。井口安裝KQS105/78型采氣樹(shù)。
實(shí)施壓裂施工中,試擠最高壓力達(dá)66MPa時(shí),套管少量返水。停泵后套管打平衡壓20MPa。壓裂時(shí)最高壓力95MPa,共打入壓裂液145m3,陶粒6.5m3,套壓在壓裂期間基本穩(wěn)定在55MPa,加砂后期顯示砂堵跡象,停止壓裂。此時(shí)油壓60MPa、套壓55MPa。
隨即打開(kāi)地面旋塞閥放噴,壓裂液強(qiáng)烈噴出,井口伴有一聲巨響,放噴出口流量迅速減小。
次日連續(xù)油管下至42. 1m遇阻,上下活動(dòng)三次,并進(jìn)行正沖洗,泵車壓力24MPa,返液出口無(wú)砂粒,無(wú)進(jìn)尺。起出連續(xù)油管,觀察連續(xù)油管管頭被擠扁,如圖2-12所示。套管試壓15MPa,油管無(wú)液返出。
拆井口采氣樹(shù)后上提管柱,管柱上行6cm,懸重上升至600kN(原懸重400kN),判斷管柱遇卡,井內(nèi)油管發(fā)生變形,決定對(duì)該井井內(nèi)管柱進(jìn)行處理。
圖2-12 連續(xù)油管管頭被擠扁
2)事故原因分析
(1)首先采用懸塞閥控制放壓是十分錯(cuò)誤的。
(2)油管高壓60MPa、套管高壓55MPa,必須控制緩慢放壓。且當(dāng)油壓低于套壓后,控制油、套同時(shí)緩慢放壓。由于采用了懸塞閥,不可能做到緩慢放壓。這樣油管內(nèi)從高壓瞬間釋放,再加上油管外,高套壓作用,形成強(qiáng)壓差,將油管擠扁就不足為怪了。
3.處理措施
(1)倒扣。
上提負(fù)荷10kN,倒扣起出油管掛1個(gè),D88.9mm外加厚油管3根。
(2)采用磨銑磨接箍,套銑磨油管本體的方式處理變形油管。
下入底部帶D118mm×0.23m平底磨鞋,正循環(huán)磨銑,進(jìn)尺2.0m。嚴(yán)格控制鉆壓,詳細(xì)記錄進(jìn)尺情況,確定接箍磨掉后,下入D118mm×10m套銑筒正循環(huán)套銑,最后下入母錐打撈變形油管。打撈期間始終盯緊魚(yú)頂,當(dāng)魚(yú)頂判斷不清時(shí)及時(shí)打鉛印,為工具及打撈方案提供依據(jù)。此時(shí)魚(yú)頂深度為223. 46m,共打撈出5根變形油管。
(3)對(duì)扣、沖洗。
下入D88. 9mm外加厚油管機(jī)械旋轉(zhuǎn)對(duì)扣后,下螺桿筆尖進(jìn)行油管內(nèi)沖砂,有陶粒返出。
(4)打撈、整體解卡。
下入可退式打撈錨,打撈深度223. 46m,在0~700kN范圍內(nèi)反復(fù)活動(dòng)后解卡,起出井內(nèi)剩余油管及井下工具。
(5)測(cè)井。
套管試壓,泵壓20MPa,30min,壓降0MPa,試壓合格。證實(shí)該井套管完好,事故處理完畢。
4.案例提示
(1)通過(guò)事故發(fā)生的經(jīng)過(guò)及先期的施工確認(rèn),對(duì)事故發(fā)生的原因進(jìn)行認(rèn)真分析,確定了井下管柱遇卡的原因,認(rèn)定了井內(nèi)存在變形的油管。
(2)事故處理過(guò)程中,準(zhǔn)確核實(shí)下井管柱深度,隨時(shí)對(duì)井下魚(yú)頂打鉛印進(jìn)行確認(rèn),保證了打撈施工的順利進(jìn)行。
(3)對(duì)于井內(nèi)變形油管,采用磨銑磨接箍,套銑磨油管本體的方式處理變形油管,成功地對(duì)變形油管進(jìn)行了打撈。
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