18564280928
1.基本情況
1)概況
該井2003年11月投產時,出砂嚴重,日產油27t,不含水。2004年10月對該井Esh層位進行防砂作業,防砂有效期短,11月進行了檢泵作業(油層已經砂埋),作業后日產液27t,含水100%。
2)基本數據
油層套管:D139. 7mm×1836. 77m;目前灰面:1777. 20m;完井方式:射孔。
生產層段:層位( Esh) 1581.0~1590. 0m、1611.0~1615. 0m、1626.0~1634. 0m。
層位( Kltg) 1751.0~1755. 0m、1763.0~1765. 0m、1770.0~1774. 0m。
3)作業目的
為遏制油井出水,提高油井產量,封掉出水層位Esh,為提高單井產能,決定對層位Kltg酸化作業。
2.監督要點
(1)該油田儲層為碳酸鹽巖,隔層為鈣質泥巖隔層,酸化易造成管外竄。施工時執行酸化設計參數:采用低排量,低壓力,低酸量施工作業,防止地層速敏,造成顆粒運移堵塞。
(2)遵照工藝要求,按工序標準監督好沖砂、刮削等井筒準備工作。
(3)按設計要求,酸液浸泡射孔井段。
(4)下卡封、酸化、帶桿式泵座一體管柱,把好坐封關。
(5)監督好酸化施工,抓好配液、井口及管匯試壓、泵注等關鍵工序,確保施工的安全、質量。
(6)丟手、洗井,替出井筒酸液。
(7)下桿式泵,做到及時排液。
3.過程監督
(1)酸洗:正替入清洗液6m3,返出液為地層水,關井反應30min后,用60m3地層水反循環洗井。
檢查要點:保證酸液數量、替酸計量準確,防止酸液傷人。尤其在反洗時,管線不能有刺漏,更不得帶壓砸管線。
(2)下卡封、酸化、帶桿式泵座一體管柱,如圖2-8所示。
圖2-8 酸化、卡封、桿式泵座一體管柱
檢查要點:下鉆按標準限速,嚴禁急剎車和頓鉆。核對數據、封隔器卡距準確;檢查螺紋,外螺紋端清洗、涂勻密封脂,所有下井油管及短節按標準過規,桿式泵泵座密封面完好。井口應有防掉措施。
(3)坐封、驗封。
緩慢灌滿油套,油管分別打壓5MPa、10MPa、15MPa,各壓力點分別穩壓5min。繼續打壓當壓力升至20MPa時,KZF - 94mm坐封閥打開,向油管穩定注入10min,最高壓力17MPa,套管無溢流,坐驗封合格。
(4)酸化(Kltg層)。
正擠入前置酸6m3,再擠入主體酸10m3,后擠入頂替液6m3,歷時3h,關井反應30min后,壓力落零。
酸化施工參數:最高壓力14MPa,停泵壓力13MPa,排量400L/min。
嚴格按照設計要求的酸化泵注程序控制壓力、排量,現場不得隨意更改設計。
(5)丟手、洗井。
投D42mm鋼球,油管打壓8MPa,壓力瞬間落零。下放管柱下探丟手,深度為1562. 49m。上提管柱至桿式泵泵座位置1501. 87m。
用50m3地層水反循環洗井,泵壓5~6MPa,排量500~600L/min,洗井至進出口水質一致。
(6)下桿式泵完井。
4.案例提示
本次作業,方案、監督施工過程及主要工序符合要求,不足之處是監督要點中提出的沖砂、刮削工序在過程監督中未能體現。
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