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1.基本情況
1)基本數(shù)據(jù)
該井是一口超稠油生產(chǎn)井。生產(chǎn)層位為興隆臺(tái)油層。油層套管:D177. 8mm×838. 5m;生產(chǎn)井段:736.6~768. 3m;人工井底:827m。注汽管柱如圖1-50所示。
原油粘度250000mPa·s(50℃),膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量56%,凝固點(diǎn)27℃。
2)作業(yè)目的
該井為第4輪熱采,分注(下層注汽600 m3,上層注汽1300m3)燜井后,起出井內(nèi)保溫管,下泵轉(zhuǎn)抽合采。
2.事故原因分析
1)事故經(jīng)過(guò)
(1)拆井口起注汽管柱,提升拉力達(dá)到300kN(原井懸重210kN左右),井口未動(dòng),反復(fù)活動(dòng)試提,最大拉力500kN,井口抬起2cm,解卡無(wú)效。
(2)套管憋壓,水泥車(chē)反打熱污水,壓力15MPa不降。換80t井架,最大拉力達(dá)760kN,解卡不成功。
2)事故原因分析
(1)從提升過(guò)程看,卡鉆原因可能為管柱卡或封隔器未解封。
(2)從打壓情況看,砂埋或封隔器未解封的可能性最大。
(3)下注汽管柱前,沒(méi)有進(jìn)行套管刮削、通井工序,套管壁有垢片等臟物。
3.處理措施
割井口下放管柱,下放管柱1根后反復(fù)活動(dòng),再上提管柱負(fù)荷由310kN降至220kN,懸重正常,上提無(wú)卡鉆顯示,提出全部管柱。
通過(guò)細(xì)致檢查,從封隔器及管柱帶出的死油、含砂和雜質(zhì)情況分析,確定卡鉆原因:上封隔器如圖1-51所示。在注汽過(guò)程中,由于管柱熱脹伸長(zhǎng)封隔器下滑,套管壁上死油、雜質(zhì)及砂堆積;管柱在冷縮時(shí),封隔器上滑,由于死油、雜質(zhì)和砂的堆積造成卡鉆,并且是在受拉力的情況下卡死,所以井口抬不起來(lái)。
圖1-50 注氣管柱結(jié)構(gòu)示意圖
圖1-51 F0-152封隔器結(jié)構(gòu)
1-主體;2-動(dòng)力件;3-擋板;4-密封膠圈
4.案例提示
(1)該井下注汽管柱作業(yè)措施方案存在不足,未按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)通井、刮削套管的工序,導(dǎo)致套管內(nèi)壁上的臟物脫落、堆積造成卡鉆事故發(fā)生。
(2)隨著稠油開(kāi)發(fā)時(shí)間的延長(zhǎng),井下技術(shù)狀況變差,作業(yè)前應(yīng)認(rèn)真落實(shí)井下技術(shù)狀況,設(shè)計(jì)合理的方案,并且在作業(yè)過(guò)程中監(jiān)督要嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)。重點(diǎn)注意:
①防止卡鉆事故的發(fā)生。
②確保封隔器坐封的質(zhì)量。
③避免因套變、套損造成下井工具(尤其是大直徑工具)的損傷,影響質(zhì)量。
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