18564280928
1.基本情況
1)基本數據
該井是一口超稠油生產井。生產層位為興隆臺油層。油層套管:D177. 8mm×838. 5m;生產井段:736.6~768. 3m;人工井底:827m。注汽管柱如圖1-50所示。
原油粘度250000mPa·s(50℃),膠質、瀝青質含量56%,凝固點27℃。
2)作業目的
該井為第4輪熱采,分注(下層注汽600 m3,上層注汽1300m3)燜井后,起出井內保溫管,下泵轉抽合采。
2.事故原因分析
1)事故經過
(1)拆井口起注汽管柱,提升拉力達到300kN(原井懸重210kN左右),井口未動,反復活動試提,最大拉力500kN,井口抬起2cm,解卡無效。
(2)套管憋壓,水泥車反打熱污水,壓力15MPa不降。換80t井架,最大拉力達760kN,解卡不成功。
2)事故原因分析
(1)從提升過程看,卡鉆原因可能為管柱卡或封隔器未解封。
(2)從打壓情況看,砂埋或封隔器未解封的可能性最大。
(3)下注汽管柱前,沒有進行套管刮削、通井工序,套管壁有垢片等臟物。
3.處理措施
割井口下放管柱,下放管柱1根后反復活動,再上提管柱負荷由310kN降至220kN,懸重正常,上提無卡鉆顯示,提出全部管柱。
通過細致檢查,從封隔器及管柱帶出的死油、含砂和雜質情況分析,確定卡鉆原因:上封隔器如圖1-51所示。在注汽過程中,由于管柱熱脹伸長封隔器下滑,套管壁上死油、雜質及砂堆積;管柱在冷縮時,封隔器上滑,由于死油、雜質和砂的堆積造成卡鉆,并且是在受拉力的情況下卡死,所以井口抬不起來。
圖1-50 注氣管柱結構示意圖
圖1-51 F0-152封隔器結構
1-主體;2-動力件;3-擋板;4-密封膠圈
4.案例提示
(1)該井下注汽管柱作業措施方案存在不足,未按標準要求設計通井、刮削套管的工序,導致套管內壁上的臟物脫落、堆積造成卡鉆事故發生。
(2)隨著稠油開發時間的延長,井下技術狀況變差,作業前應認真落實井下技術狀況,設計合理的方案,并且在作業過程中監督要嚴把施工質量關。重點注意:
①防止卡鉆事故的發生。
②確保封隔器坐封的質量。
③避免因套變、套損造成下井工具(尤其是大直徑工具)的損傷,影響質量。
(作者稿費要求:需要高清無水印文章的讀者3元每篇,請聯系客服,謝謝!在線客服:)