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行業(yè)新聞

井下作業(yè)中超稠油井分層注汽管柱卡鉆

作者: 時(shí)間:2019-10-08 09:59

    1.基本情況

    1)基本數(shù)據(jù)

    該井是一口超稠油生產(chǎn)井。生產(chǎn)層位為興隆臺(tái)油層。油層套管:D177. 8mm×838. 5m;生產(chǎn)井段:736.6~768. 3m;人工井底:827m。注汽管柱如圖1-50所示。

    原油粘度250000mPa·s(50℃),膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量56%,凝固點(diǎn)27℃。

    2)作業(yè)目的

    該井為第4輪熱采,分注(下層注汽600 m3,上層注汽1300m3)燜井后,起出井內(nèi)保溫管,下泵轉(zhuǎn)抽合采。

    2.事故原因分析

    1)事故經(jīng)過(guò)

    (1)拆井口起注汽管柱,提升拉力達(dá)到300kN(原井懸重210kN左右),井口未動(dòng),反復(fù)活動(dòng)試提,最大拉力500kN,井口抬起2cm,解卡無(wú)效。

    (2)套管憋壓,水泥車(chē)反打熱污水,壓力15MPa不降。換80t井架,最大拉力達(dá)760kN,解卡不成功。

    2)事故原因分析

    (1)從提升過(guò)程看,卡鉆原因可能為管柱卡或封隔器未解封。

    (2)從打壓情況看,砂埋或封隔器未解封的可能性最大。

    (3)下注汽管柱前,沒(méi)有進(jìn)行套管刮削、通井工序,套管壁有垢片等臟物。

    3.處理措施

    割井口下放管柱,下放管柱1根后反復(fù)活動(dòng),再上提管柱負(fù)荷由310kN降至220kN,懸重正常,上提無(wú)卡鉆顯示,提出全部管柱。

    通過(guò)細(xì)致檢查,從封隔器及管柱帶出的死油、含砂和雜質(zhì)情況分析,確定卡鉆原因:上封隔器如圖1-51所示。在注汽過(guò)程中,由于管柱熱脹伸長(zhǎng)封隔器下滑,套管壁上死油、雜質(zhì)及砂堆積;管柱在冷縮時(shí),封隔器上滑,由于死油、雜質(zhì)和砂的堆積造成卡鉆,并且是在受拉力的情況下卡死,所以井口抬不起來(lái)。

注氣管柱結(jié)構(gòu)示意圖

    圖1-50    注氣管柱結(jié)構(gòu)示意圖

F0-152封隔器結(jié)構(gòu)

    圖1-51    F0-152封隔器結(jié)構(gòu)

    1-主體;2-動(dòng)力件;3-擋板;4-密封膠圈

    4.案例提示

    (1)該井下注汽管柱作業(yè)措施方案存在不足,未按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)通井、刮削套管的工序,導(dǎo)致套管內(nèi)壁上的臟物脫落、堆積造成卡鉆事故發(fā)生。

    (2)隨著稠油開(kāi)發(fā)時(shí)間的延長(zhǎng),井下技術(shù)狀況變差,作業(yè)前應(yīng)認(rèn)真落實(shí)井下技術(shù)狀況,設(shè)計(jì)合理的方案,并且在作業(yè)過(guò)程中監(jiān)督要嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)。重點(diǎn)注意:

    ①防止卡鉆事故的發(fā)生。

    ②確保封隔器坐封的質(zhì)量。

    ③避免因套變、套損造成下井工具(尤其是大直徑工具)的損傷,影響質(zhì)量。

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