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1.基本情況
(1)某稠油區(qū)塊,以蒸汽吞吐開發(fā)為主,膠結(jié)疏松的砂巖油藏經(jīng)多輪次注汽開采,出砂嚴(yán)重且出砂粒徑大。開發(fā)實踐證明,必須對該塊投產(chǎn)油井進(jìn)行有效的機械防砂措施,即采用篩管擋砂技術(shù)控砂生產(chǎn)。該塊一油井出砂嚴(yán)重,砂樣粒度中值為0. 26mm,平均砂卡檢泵周期26d,歷次作業(yè)砂柱高度平均56m。地質(zhì)要求在該井第二熱采周期熱采停噴下泵時進(jìn)行機械防砂,以維持油井正常生產(chǎn),大幅度延長油井免修期。
(2)設(shè)計工藝內(nèi)容。
①洗壓井、起管。
②探砂面、沖砂。
③通井。
④下入防砂管柱。
⑤打丟手、砸鉛封。
⑥起出丟手管柱。
⑦下泵、試壓。
⑧下桿、試抽完井。
2.事故原因分析
(1)事故經(jīng)過。
①~④工序正常,在進(jìn)行第⑤道工序時,正常投球打壓8MPa丟手泄壓,按正常工序,必須砸鉛封,如圖2-57所示。但作業(yè)隊沒有進(jìn)行該項操作,直接起出丟手管柱下泵完井。
圖2-57 設(shè)計砸鉛封后防砂管柱結(jié)構(gòu)示意圖
(2)油井投產(chǎn)21d后連續(xù)進(jìn)行兩次砂卡檢泵,打撈出防砂管柱之后發(fā)現(xiàn)Y115 -154防砂封隔器未坐封,如圖2-58所示,導(dǎo)致防砂失敗,重新進(jìn)行防砂。
(3)事故原因分析。
防砂失敗的直接原因是Y115 - 154(需砸鉛封坐封)封隔器作業(yè)操作時未砸鉛封,因此封隔器未坐封,不能密封篩管外的油套環(huán)空,地層砂涌入造成卡泵,導(dǎo)致防砂失敗。但我們從中可以看到人為因素為主要原因。
①作業(yè)班報潦草,交班草率,沒能對改型工具施工操作進(jìn)行交底,不同型號封隔器Y115 -154(需砸鉛封坐封)和Y145 -154(不需砸鉛封座封)未認(rèn)清。
圖2-58 實際未砸鉛封的防砂管柱結(jié)構(gòu)示意圖
②施工方技術(shù)人員責(zé)任心不強,沒對潦草的班報和草率的交班沒有再次進(jìn)行核實,同時沒有掌握新工具的正確施工操作。
③作業(yè)監(jiān)督員責(zé)任意識淡薄,監(jiān)督不到位。
3.處理措施
(1)重新進(jìn)行防砂施工。
(2)該井防砂作業(yè)及防砂篩管打撈費用不予結(jié)算。
(3)該隊伍被停工整頓、學(xué)習(xí)一個月以上,待考試驗收合格后再進(jìn)入本廠小修作業(yè)市場。
(4)給作業(yè)監(jiān)督員相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。
4.案例提示
(1)對于作業(yè)重點工序及新型井下工具的應(yīng)用,作業(yè)監(jiān)督必須加強過程監(jiān)督,嚴(yán)格注意施工交底,有問題及時上報。
(2)必須加強作業(yè)監(jiān)督員業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任意識教育培訓(xùn)工作,同時新工具的現(xiàn)場施工,甲、乙方技術(shù)人員必須到場共同指揮施工操作。
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