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在永貴能源開發有限責任公司所屬礦井都有應用,但抽采效果并不理想。2009年,在15個礦井全面開展改進封孔工藝工作,提高抽采效果研究.對各種不同封孔方法的抽采效果進行考察、對比,進而篩選出符合本礦條件的最佳封孔工藝。石橋煤礦原先的封孔方法是用聚氨酯作封孔材料,采用人工封孔,但抽采的瓦斯濃度不高,單孔濃度最高只有30%,總管濃度7%。2009年10月,礦上自制壓風封孔器,采用聚氨酯結合膨脹水泥砂漿封孔結構。具體封孔工藝為:先在封孔管靠近篩孔段用澆有聚氨酯的毛巾布纏繞寬約300 mm的堵頭,送人鉆孔,既可作為初封段,又能防止注漿時漿液流入篩孔,堵塞封孔管;然后在孔口段將封孔管和注漿管用速凝水泥固定;再用壓風將壓風罐內的水泥砂漿注入鉆孔。
采用新工藝后瓦斯抽采效率的提高成果見表6 -28。
表6 -28 實測鉆孔濃度變化表 %
2009年10月15日至2009年10月22日實測,采用新封孔工藝后,單孔瓦斯抽采濃度能達到80%左右,而采用舊工藝封孔時單孔濃度只有30%左右。沒有采用新封孔工藝前,總管瓦斯濃度在7%左右;采用新工藝后,瓦斯濃度提高到了18%。可見改進工藝后瓦斯抽采的效果有很大幅度的提高。
從圖6 -59可以看出,隨著時間的變化,單孔瓦斯濃度呈緩慢的衰減趨勢,且能在較長時間內保持較高的抽采濃度。
應該說明的是,用壓風注入水泥混合砂漿這種封孔工藝的不足之處是,對于實際封孔段的長度和密實度不便于檢查,往往達不到設計要求。對于封孔質量只有等到煤層揭開后方可知道。改進方法是:對于一個固定封孔長度的孔,先計算好封一個孔標準用料和用水量,將干料事先裝入一個袋內,水也事先裝好,封孔時,將事先裝好的干料和水一并倒進料罐,用壓風把罐內材料全部注入鉆孔,就可達到設計要求的封孔長度和密實度。
圖6-59 1號孔瓦斯濃度變化圖